14、工控(4)

在接下来的几天里,侯哥和阿良联手工厂的技术工人,对坏板子不停的试验,总算找出了这些问题板子的成因,那就是根本没有进行工业生产之前的工程化。

虽然设计是合理的,理论上也走得通,采购的元器件也貌似合格,但是把这些东西组合起来大规模生产时就会出现各种各样的问题。

因为哪怕一个同样型号的电容、电阻,每个厂家生产的东西性能参数却有细微的差别,有的能耐100度,有的却标明上限80度。集成电路更是如此,哪怕同一个批次的产品,都有几个毫秒的误差,一旦在电路中放大、运行一段时间之后便会产生错误。

工控机普遍的运行环境比较恶劣,一旦温差达到一定程度,不但元件容易失效,而且热胀冷缩效应下,许多焊点更会脱焊,引起接触不良。

前期的元器件测试、质量控制就不用说了,×工院的小厂压根就没想过。至于焊接质量……样板机的焊接还行,毕竟是老工人一手一手焊出来的。但是大规模生产却是另一个场景:

电路板是定制的,抹上松香,由第一个工人插上电容,第二个工人插上电阻,第三个工人插上集成电路,然后沾上焊锡,之后洗去松香……这一套流水线下来,一个板子基本成型,所谓的质量控制只是由有经验的老工人晃一晃敲几下,凭着视觉来看看有没有脱焊,仅仅如此而已。

这样不出问题才怪……

忙活了几天,问题也找到了,侯哥和阿良顾不得休息,连夜写出了一份调查报告,阐述了质量控制的必要性并给出了改良方法,直接提交给了研究室的武老师。

“伤脑筋啊……”

武老师仔细看了两个得意弟子送来的报告,手指在桌上敲了又敲,苦笑了一下。

侯哥和阿良提出的应对方法其实很简单,那就是通过大量的试验,筛选出合格的元器件,定点采购,这样就能极大的减少硬件出错的几率。

“谈何容易啊……”

武老师点起一根烟,思索了起来。

他在×工院干了二十年,却依旧没熬到副教授,每月拿着几十块钱。虽然这次的工程让他终于成了主任,但是却都是虚的。

侯哥和阿良提出的东西他是一百个同意,但是实际操作起来却是颇为繁琐,且不说院里面会不会拨钱,香港那头的采购也不可能随心所欲。

但这一切都无所谓了,因为现在更让武老师挠头的,却是国内市场出现了可怕的竞争者。

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